analisis kegagalan toilet seat pesawat boeing 737_ng

Upload: irfan-hilman

Post on 08-Oct-2015

108 views

Category:

Documents


13 download

DESCRIPTION

laporan kp

TRANSCRIPT

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page i

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan

    rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan laporan kerja

    praktek dengan judul Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing

    737-NG . Laporan ini dibuat dalam rangka memenuhi SKS matakuliah

    Kerja Praktek pada jurusan Teknik Material ITB.

    Selama mengerjakan laporan, penulis telah mendapat berbagai

    bantuan yang tidak ternilai dari berbagai pihak. Oleh karena itu, merasa

    perlu untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya

    kepada:

    1. Pihak PT GMF AeroAsia yang telah mengizinkan penulis untuk

    menyelenggarakan kegiatan kerja praktek disini.

    2. Orang tua penulis yang telah memberikan dukungan materi dan

    motivasi.

    3. Ibu Rizky Roshana, selaku internship student coordinator yang

    telah membantu penulis untuk memperoleh izin kerja praktek di PT.

    GMF AeroAsia

    4. Bapak Agus dan Bapak Angga Prima S. di TEA Aircraft Interior

    yang telah membimbing penulis dan menyediakan data-data yang

    dibutuhkan.

    5. Bapak Abdurrahim, selaku leader di bagian Engineering Structure

    PT GMF AeroAsia yang telah membantu penulis untuk memilih

    topik kerja praktek

    6. Ibu Hesti Ibrahim, selaku engineer di TEA Material Proses yang

    telah menyediakan engineering report untuk bahan laporan ini.

    7. Bapak Dr. Ir. Dadan Ramdan, selaku koordinator matakuliah kerja

    praktek.

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page ii

    8. Rekan-rekan seperjuangan penulis yaitu Arif Yudhistira, Bintang

    Mahendra dan Aufar Ridwansyah yang telah setia menemani dan

    menghibur penulis selama melaksanakan kerja praktek.

    9. Seluruh anggota TEA Aircraft Interior and Structure Group di PT

    GMF AeroAsia atas ramah tamah dan fasilitas yang diberikan.

    10. Serta pihak-pihak lain yang telah berjasa membantu penulis yang

    namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

    Penulis menyadari bahwa laporan yang telah disusun ini tidak bisa

    lepas dari kesalahan dan kekeliruan karena keterbatasan pengetahuan

    yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan berbagai kritik

    dan saran dari pihak-pihak yang telah membaca laporan ini agar dapat

    menjadi lebih baik lagi.

    Bandung, 1 Februari 2015

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page iii

    DAFTAR ISI

    KATA PENGANTAR ................................................................................... i

    DAFTAR ISI ............................................................................................... iii

    DAFTAR GAMBAR .................................................................................... v

    DAFTAR TABEL ....................................................................................... vii

    BAB I .......................................................................................................... 1

    1.1 Latar Belakang.................................................................................. 1

    1.2 Rumusan Masalah ............................................................................ 2

    1.3 Tujuan Pelaksanaan Kerja Praktek ................................................... 2

    1.4 Tujuan Pembuatan Laporan Kerja Praktek ....................................... 2

    1.5 Batasan Masalah .............................................................................. 3

    1.6 Metodologi Pengumpulan Data......................................................... 3

    1.7 Sistematika Penulisan ...................................................................... 4

    BAB II ......................................................................................................... 5

    2.1 Sejarah Singkat ................................................................................ 5

    2.2 Visi dan Misi Perusahaan ................................................................. 6

    2.3 Struktur Organisasi dan Manajemen Perusahaan ............................ 6

    2.4 Aircraft Engineering (TEA) ................................................................ 7

    2.5 Fasilitas ............................................................................................ 8

    2.6 Sertifikat Yang Diterima PT. GMF AeroAsia ................................... 12

    BAB III ...................................................................................................... 13

    3.1 Vacuum Waste System .................................................................. 13

    3.1.1 Toilet Assembly ........................................................................ 14

    3.1.2 Waste Tank .............................................................................. 17

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page iv

    3.1.3 Vacuum Blower ........................................................................ 20

    BAB IV ..................................................................................................... 22

    4.1 Analisis Patahan Menggunakan Studi Fraktografi .......................... 25

    4.2 Analisis Komposisi Kimia Menggunakan FTIR ............................... 26

    4.3 Pengujian Kekerasan Menggunakan Metode Rockwell .................. 29

    4.4 Pengujian Kekuatan Menggunakan Uji Tarik .................................. 33

    4.5 Pengujian Tidak Merusak Menggunakan Liquid Penetrant Inspection

    .............................................................................................................. 37

    4.6 Field Survellance ............................................................................ 39

    BAB V ...................................................................................................... 41

    5.1 Kesimpulan ..................................................................................... 41

    5.2 Saran .............................................................................................. 41

    DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 42

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page v

    DAFTAR GAMBAR

    Gambar 1 Lokasi PT GMF AeroAsia .......................................................... 8

    Gambar 2 Toilet dengan sistem water flush ............................................. 13

    Gambar 3 Toilet Assembly ....................................................................... 15

    Gambar 4 Komponen-komponen Toilet Assembly ................................... 16

    Gambar 5 Lokasi Waste Tank dan komponen-komponen pendukungnya

    ................................................................................................................. 17

    Gambar 6 Waste Tank ............................................................................. 18

    Gambar 7 Point Level Sensor .................................................................. 19

    Gambar 8 Vacuum Blower dan Filter ....................................................... 21

    Gambar 9 Vacuum Waste System ........................................................... 21

    Gambar 10 Lavatory buatan Yokohama Aerospace America Inc. (kiri) dan

    Toilet Seat (kanan) ................................................................................... 22

    Gambar 11 Tampilan Toilet Seat yang patah........................................... 23

    Gambar 12 Ilustrasi beban bending pada toilet seat ................................ 23

    Gambar 13 Ilustrasi distribusi beban bending pada cross-section ........... 24

    Gambar 14 Gambar penampang patahan dan inner ring toilet ................ 25

    Gambar 15 Gambar penampang patahan yang diperbesar ..................... 26

    Gambar 16 Struktur monomer PEI ........................................................... 27

    Gambar 17 Grafik FTIR sampel part yang rusak ..................................... 28

    Gambar 18 Grafik FTIR sampel part yang baru ....................................... 28

    Gambar 19 Skema uji kekerasan Rockwell secara umum ....................... 30

    Gambar 20 Letak titik indentasi ................................................................ 31

    Gambar 21 Kurva uji kekerasan pada spesimen seat yang baru ............. 31

    Gambar 22 Kurva uji kekerasan pada spesimen seat yang rusak ........... 32

    Gambar 23 Kurva uji kekerasan pada spesimen seat yang direndam

    cairan MEK selama 3 jam ........................................................................ 32

    Gambar 24 Kurva uji kekerasan pada spesimen seat yang direndam

    cairan MEK selama 84 jam ...................................................................... 33

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page vi

    Gambar 25 Skema mesin uji tarik ............................................................ 34

    Gambar 26 Kurva uji tarik material toilet seat .......................................... 36

    Gambar 27 Ilustrasi prinsip kerja liquid penetrant inspection ................... 37

    Gambar 28Tampilan seat setelah uji LPI (sisi belakang) ......................... 38

    Gambar 29 Tampilan seat setelah uji LPI (sisi depan) ............................. 38

    Gambar 30 Data survei lapangan di OSA-Denpasar, OSA-Medan, OSA-

    Surabaya dan OSA-Ujung Pandang ........................................................ 40

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page vii

    DAFTAR TABEL

    Tabel 1. Sifat mekanik dari polimer ULTEM PEI 1100 ............................. 27

    Tabel 2.Identifikasi ikatan molekul berdasarkan bilangan gelombangnya 29

    Tabel 3. Data uji tarik material toilet seat ................................................. 35

  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    Aircraft lavatory merupakan bagian dari sistem kabin pesawat yang

    berfungsi untuk keperluan sanitasi dan kebersihan penumpang. Secara

    umum, lavatory terdiri dari toilet dan wastafel. Sebelum toilet modern

    ditemukan, toilet pesawat hanya berupa ember yang dilengkapi dengan

    dudukan dan penutup. Sekarang ini, toilet aircraft lavatory modern

    menggunakan sistem vacuum flush yang telah dipatenkan sejak tahun

    1975. Berbeda dengan toilet konvensional yang menggunakan air sebagai

    media transpor untuk memindahkan kotoran, sistem vacuum flush

    menggunakan perbedaan tekanan udara untuk memindahkan kotoran dari

    toilet melalui saluran pipa yang terhubung ke dalam waste tank. Kelebihan

    vacuum toilet adalah hanya membutuhkan sedikit air selama beroperasi

    dan meminimalisir bau tak sedap. Vacuum toilet juga mempunyai bobot

    yang lebih ringan sehingga pesawat dapat menghemat bahan bakar.

    Meskipun vacuum toilet termasuk berteknologi tinggi, alat tersebut

    tidaklah bebas dari masalah. Seperti pada pesawat Boeing 737-NG milik

    Garuda Indonesia Airlines sering dijumpai toilet seat yang patah. Uniknya,

    fenomena ini tidak terjadi pada maskapai penerbangan lain. Analisis

    kegagalan dilakukan untuk mengetahui penyebab patahnya toilet seat

    tersebut. Faktor-faktor yang dicurigai menjadi penyebab kegagalan

    diantaranya adalah material toilet seat, jenis cleaning agent dan gaya total

    yang diterima selama beroperasi. Untuk menganalisa kebenaran dari

    pengaruh faktor-faktor tersebut, maka dilakukan pengujian dan

    karakterisasi material seperti fraktografi, uji tarik, uji keras, FTIR dan liquid

    penetrant inspection. Dengan mengetahui penyebab kegagalan,

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 2

    diharapkan dapat dilakukan perbaikan desain toilet seat untuk mencegah

    kegagalan terjadi kembali.

    1.2 Rumusan Masalah

    Apakah faktor yang menyebabkan kegagalan toilet seat?

    1.3 Tujuan Pelaksanaan Kerja Praktek

    1. Mengetahui aplikasi secara langsung dari matakuliah yang telah

    dipelajari agar mahasiswa mendapat pemahaman materi yang

    menyeluruh.

    2. Mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja setelah

    lulus nanti.

    1.4 Tujuan Pembuatan Laporan Kerja Praktek

    Secara garis besar, tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk

    menyelidiki penyebab kegagalan pada toilet seat (P/N D72W300-45-111A)

    dan perbaikan desain yang sesuai untuk mencegah terjadinya kegagalan.

    Secara terperinci, tujuan pembuatan laporan adalah sebagai

    berikut:

    1. Menganalisis hasil fraktografi pada daerah patahan secara visual

    2. Menganalisis data hasil karakterisasi komposisi kimia toilet seat

    menggunakan teknik Fourier Transform Infrared Spectroscopy

    (FTIR)

    3. Menganalisis data hasil uji tarik dan uji kekerasan untuk

    menentukan pengaruh cleaning agent dan cairan MEK terhadap

    kekuatan toilet seat

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 3

    4. Menganalisis hasil non-destructive test menggunakan liquid

    penetrant inspection terhadap toilet seat yang telah dilakukan squat

    test

    5. Menganalisis data hasil investigasi terhadap standar prosedur

    pembersihan toilet seat

    1.5 Batasan Masalah

    Dalam laporan ini, penulis hanya memfokuskan studi pada toilet

    seat (P/N D72W300-45-111A) pada lavatory pesawat Boeing 737-NG

    milik Garuda Indonesia Airlines.

    1.6 Metodologi Pengumpulan Data

    Observasi

    Observasi adalah tindakan mengamati dengan panca indera obyek

    yang sedang diteliti

    Wawancara

    Wawancara adalah kegiatan mengumpulkan informasi dengan cara

    mengajukan pertanyaan kepada pembimbing dan karyawan PT.

    GMF lainnya

    Studi Literatur

    Studi literatur adalah pendalaman materi dengan cara mempelajari

    buku dan literatur lain

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 4

    1.7 Sistematika Penulisan

    Bab I membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah,

    tujuan pelaksanaan kerja praktek, tujuan pembuatan laporan kerja praktek,

    batasan masalah, metodologi pengumpulan data dan sistematika

    penulisan laporan.

    Bab II berisi mengenai sejarah singkat, visi dan misi, struktur

    organisasi, profil divisi Aircraft Engineering (TEA), fasilitas dan sertifikat

    yang diterima oleh PT. GMF AeroAsia.

    Bab III berisi mengenai konsep dasar dari sistem toilet vakum dan

    cara kerjanya dalam ruang lingkup vacuum waste system, beserta

    hubungannya dengan komponen-komponen lain seperti toilet assembly,

    waste tank dan vacuum blower.

    Bab IV membahas mengenai metode-metode yang dipakai pada

    analisis kegagalan dan data yang dihasilkannya, yang meliputi studi

    fraktografi, uji kekerasan Rockwell, uji tarik dan liquid penetrant inspection,

    ditambah lagi data hasil field surveillance ke pihak ketiga yang menangani

    servicing lavatory pesawat.

    Bab V berisi mengenai butir-butir kesimpulan yang menjawab

    tujuan pembuatan laporan, dan saran untuk perusahaan.

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 5

    BAB II

    PROFIL PT. GMF AEROASIA

    2.1 Sejarah Singkat

    PT. GMF AeroAsia adalah perusahaan subsidiary dari PT Garuda

    Indonesia yang bergerak di bidang maintenance dan repair pada pesawat

    terbang. Sekarang ini, PT. GMF merupakan salah satu perusahaan

    aircraft maintenance terbesar di Asia yang berlokasi di Bandara

    Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng.

    PT. GMF didirikan pada tahun 1949 sebagai Technical Division dari

    Garuda Indonesia Airlines yang bertempat di Bandara Halim

    Perdanakusuma di Kemayoran, Jakarta. Pada tahun 1984, PT. GMF

    memindahkan lokasinya ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta di

    Cengkareng dan mengganti namanya menjadi divisi Maintenance &

    Engineering (M&E) yang berkembang menjadi unit bisnis yang

    ondependen. Selama tujuh tahun berikutnya, PT. GMF disubsidi

    seluruhnya oleh pemerintah Indonesia dan telah menghabiskan

    pengeluaran sebesar 200 juta dollar AS dengan sekitar 63% digunakan

    untuk mengimpor hi-tech machinery dan equipment. Pada tahun 1998,

    divisi Maintenance & Engineering berubah menjadi Strategic Business

    Unit (SBU-GMF) yang bertugas meng-handle seluruh maintenance

    armada pesawat milik PT. Garuda Indonesia. Pada bulan Agustus 2002,

    SBU-GMF memisahkan diri dari PT. Garuda Indonesia dan secara resmi

    menjadi subsidiary independen dan mengganti namanya menjadi PT.

    Garuda Maintenance Facilities AeroAsia. Kemudian pada bulan Januari

    2007, PT. Garuda Indonesia mengumumkan akan menjual minoritas

    saham GMF pada bulan April 2007, sedangkan saham subsidiary lain

    seperti PT. Aerowisata, PT. Angkasa Pura, PT. Abacus Distribution

    System dan PT. Gapura Angkasa dijual seluruhnya karena PT. Garuda

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 6

    tidak menganggapnya sebagai bisnis inti perusahaan. Kemudian PT. GMF

    mengalami restrukturisasi sebagai bagian dari strategi pengembangan

    perusahaan yang menyesuaikan dengan tantangan global. Saat ini PT.

    GMF telah disertifikasi oleh banyak negara dan melayani banyak

    maskapai baik lokal maupun internasional. PT. GMF juga bekerjasama

    dengan tiga perusahaan asing; KLM Engineering & Maintenance, Swiss

    Air dan Global Aviation USA. Klien utama PT. GMF adalah perusahaan

    induknya, PT. Garuda Indonesia, disusul oleh maskapai Lion Air.

    2.2 Visi dan Misi Perusahaan

    Visi perusahaan adalah menjadi World Class MRO of Customer

    Choice in 2015.

    Misi perusahaan adalah To provide integrated and reliable aircraft

    maintenance solution for a safer sky and secured quality of life of

    mankind.

    2.3 Struktur Organisasi dan Manajemen Perusahaan

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 7

    2.4 Aircraft Engineering (TEA)

    Aircraft Engineering adalah salah satu divisi yang berada dibawah

    Engineering Services dan terdapat di GMF sebagai divisi teknik dengan

    kode TEA. TEA bertugas untuk menganalisis proses maintenance

    pesawat secara langsung.

    TEA dibagi menjadi beberapa sub-divisi antara lain:

    1. Avionik : menangani peralatan elektronik dan sistem

    terutama di kokpit

    2. Sistem : menangani seluruh sistem pesawat kecuali sistem

    elektronik

    3. Struktur : menangani pemeliharaan, perbaikan dan

    penggantian struktur pesawat

    4. Cabin : menjaga dan merawat kabin pesawat

    5. Material Proses : menangani masalah yang berhubungan dengan

    material pada Workshop 1

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 8

    2.5 Fasilitas

    Gambar 1 Lokasi PT GMF AeroAsia

    PT. GMF AeroAsia bertempat di kompleks Bandar Udara

    Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng dengan wilayah seluas 115 ha

    yang merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Fasilitasnya mencakup

    bangunan selas 480.000 m2 termasuk tiga hangar yang dimiliki dengan

    luas total ketiga hangar tersebut adalah 66.450 m2. Fasilitas-fasilitas yang

    dimiliki PT. GMF adalah sebagai berikut:

    1. Hangar

    Hangar 1

    Hangar ini diselesaikan pada tahun 1991 dan digunakan untuk

    heavy maintenance pesawat Boeing 747-200 dan Boeing 747-

    400. Hangar ini mempunyai luas 21.540 m2. Peralatan yang

    dimiliki termasuk purpose-built scaffold.

    Hangar 2

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 9

    Hangar ini digunakan untuk minor maintenance, A-check dan

    B-check untuk semua tipe pesawat. Hangar ini mempunyai

    luas 22.500 m2.

    Hangar 3

    Hangar ini dilengkapi dengan purpose-built docking platform

    untuk heavy maintenance dari narrow-body aircraft. Hangar ini

    juga mempunyai enam roof-mounted dan satu tempat yang

    secara khusus dilengkapi dengan purpose-built docking

    platform untuk memudahkan pengerjaan pesawat wide-body

    aircraft, seperti MD11/DC10 dan A330. Hangar ini mempunyai

    luas 22.500 m2.

    Semua hangar dilengkapi dengan peralatan :

    Sistem alarm dan pemadam kebakaran

    Suplai listrik 400 Hz

    Penerangan hangar

    Overhead crane (hanya di hangar 3)

    Aircraft docking

    Regulated air pressure

    Aircraft tools and equipments

    Stock room

    2. Engine Shop

    Engine Shop pertama kali dioperasikan pada tahun 1994,

    diperuntukkan untuk overhaul engine SPEY, JT8D, JT9D-7Q, APU

    dan CFM56-3B1/3C1

    3. Engine Test Cell

    Bangunan ini dipergunakan untuk pengetesan engine pesawat

    yang telah atau akan dioperasikan, termasuk APU (Auxilliary Power

    Unit) yang memiliki daya dorong sebesar 450 kN (100.000 lb) thrust,

    yang diselesaikan pada tahun 1989. Peralatannya meliputi sistem

    kontrol untuk semua tipe engine dan APU. Engine-engine yang

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 10

    telah diuji antara lain SPEY MK555-15H, CF6-80C2, CFM56-3B1,

    JT8D-9D, JT9D-59/7Q, GTCP36-4A, GTC85-98D dan GTCP-700.

    4. Special Store

    5. Work Shop Building

    Work Shop 1

    Bangunan ini mempunyai luas 10.785 m2 dan digunakan

    sebagai tempat reparasi dan overhead dari berbagai macam

    komponen besar, terdapat juga sheet-metal workshop yang

    mempunyai kemampuan untuk memperbaiki dan melakukan

    overhaul untuk komponen Boeing 747, DC-10, A-300, DC-9,

    F-28, Boeing 737 dan juga kontrol penerbangan, radar

    domesgalleys, engine pylons, cowling, first reverse doors dan

    balancing flight surface. Pada workshop ini terdapat pula areal

    untuk servis dan overhaul untuk brakes, tires, undercarriage,

    upholstery, sheet, carpet cutting dan panel seperti pada Paint

    Shop, bagian pusat perbaikan dan cleaning area. Selain itu

    juga mampu membuat flight control cable dan aircraft tubing

    yang membantu menahan panas pada aircraft skin dan

    composite bonding. Machine Shop pada Work Shop ini

    memiliki peralatan komputer yang dioperasikan secara

    horizontal, milling turntable, dua buah horizontal turning

    latches, rotary surface & internal grinder, universal cutter &

    tool, radial, coulomb & bench drilling machine, machine for

    universal milling, sharping hydrolic pressing, production cut-off,

    metal cutting band sawing, hack sawing, engrawing &

    pantograph, surface plate & stand, dan pedestal grinder & vice.

    Work Shop 2

    Bangunan ini mempunyai luas 11.814 m2. Work Shop 2

    digunakan untuk melayani peralatan komunikasi, navigasi dan

    elektronik . Instrumen Elektronik Radio dan Avionic Shop

    mencakup reparasi overhaul dan pengetesan instrumen

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 11

    penerbangan, gyros, peralatan navigasi dan komunikasi, radar

    cuaca dan autopilot untuk bermacam-macam tipe pesawat

    termasuk yang dipasang dengan modern digital avionic pada

    pesawat A-300, Boeing 747, DC-10 dan lain-lain. Pada Work

    Shop ini juga dilengkapi dengan peralatan tes otomatis yang

    disebut ATEC 5000 dan IRIS 2000 yang merupakan unit

    pengetesan komputer. Work Shop ini juga memiliki Electrical,

    Mechanical and Oxygen (ELMO) Shop untuk pengetesan

    pneumatic dan hydraulic, fuel flow, pompa tekanan bahan

    bakar dan oli. Peralatan pengetesan mencakup CDS test

    stand, engine fuel component, mesin pengetesan hidrolik,

    overhaul komponen elektrik, peralatan oksigen, life rates dan

    emergency slides and rates. Seluruh Work Shop dilengkapi

    dengan :

    Suplai listrik 400 Hz dan 50 Hz

    Uninterrupted power supply systems for computers

    and highly sensitive equipments

    Crane/hoist system (hanya di Engine Shop)

    Regulated air pressure

    Air conditioning

    Stock rooms

    6. Ground Support Equipment (GSE) Centre

    Gedung GSE terletak bersebelahan dengan Engine Shop yang

    berfungsi menyiapkan ground equipment dalam keadaan siap pakai

    untuk mendukung kelancaran operasional pesawat terbang saat

    berada di darat. Kegiatannya meliputi pemeriksaan dan

    penggantian part-part yang rusak, perbaikan equipment dan

    overhaul engine. Bangunan ini mempunyai luas 5.832 m2.

    7. Apron Area

    Bangunan ini mempunyai luas 318.000 m2 dan mampu

    menampung kurang lebih 50 pesawat lebih.

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 12

    8. Utility Building

    Fasilitas ini merupakan pusat kelistrikan yang memuat peralatan

    utama yang diperlukan sebagai sumber tenaga listrik seperti

    generator dan transformator. Bangunan ini mempunyai luas 1.215

    m2.

    9. Material Department

    10. Surrounding Property

    11. Management Building

    Merupakan gedung kantor yang digunakan sebagai tempat

    melakukan kegiatan administrasi para karyawan. Bangunan ini

    mempunyai luas 17.000 m2.

    2.6 Sertifikat Yang Diterima PT. GMF AeroAsia

    AUTHORITY CERTIFICATE CERT. NUMBER

    INDONESIA DKUPPU 145/0100

    USA FAA WGFY076F

    EUROPE EASA 145.0062

    SINGAPORE CAAS AWI/139

    NIGERIA DCA 105

    BANGLADESH CAA CAA 5525/36/AELD

    THAILAND DOA 181/2538

    GHANA GCAA 063

    SUDAN CAA SUDAN CAA/7/AW/ENO/03/001

    PAPUA NEW GUINEA CAA PAPUA NEW GUINEA 105

    SOUTH AFRICA CAA SOUTH AFRICA 945

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 13

    BAB III

    LANDASAN TEORI

    3.1 Vacuum Waste System

    Lavatory disebut juga kamar kecil, merupakan salah satu bagian

    dari kabin pesawat yang umumnya terdiri dari toilet dan wastafel. Toilet

    berfungsi sebagai tempat penumpang untuk buang air sedangkan

    wastafel berfungsi untuk mencuci tangan. Pada masa perang dunia kedua,

    toilet pesawat hanya terdiri peralatan sederhana seperti ember atau botol

    yang dilengkapi dengan kain penutup. Pada masa kini, toilet pesawat

    menggunakan sistem vakum yang telah dipatenkan sejak tahun 1975.

    Toilet vakum termasuk dalam alat berteknologi tinggi yang cara kerjanya

    berbeda dengan toilet pada perumahan. Toilet vakum memanfaatkan

    perbedaan tekanan dalam kabin dengan udara luar pesawat untuk

    melakukan flushing, yaitu proses pemindahan kotoran dari dalam toilet

    melalui drain line menuju ke waste tank untuk disimpan sementara. Pada

    toilet perumahan, cara flushing dilakukan menggunakan air dengan

    memanfaatkan bentuk saluran khusus yang disebut siphon untuk

    memastikan volume air tetap konstan.

    Gambar 2 Toilet dengan sistem water flush

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 14

    Saat tombol flush dinyalakan, flush valve terbuka dan

    mengeluarkan air untuk menyiram kotoran melalui siphon untuk masuk

    kedalam waste tank. Dengan adanya siphon, volume air pada toilet tetap

    konstan berapapun volume air yang disiramkan.

    Toilet tradisional dengan sistem water flush tidak dapat

    diaplikasikan pada pesawat karena alasan berikut:

    1. Toilet tradisional membutuhkan air dalam jumlah besar (6 liter atau

    lebih) sehingga menambah bobot pesawat secara signifikan

    dibanding toilet vakum yang hanya membutuhkan 0,5-1,5 liter air

    selama operasi

    2. Pesawat yang melaju dengan kecepatan tinggi menyebabkan

    turbulensi dan splash pada air pada toilet tradisional

    Toilet pada pesawat Boeing 737-NG milik Garuda Indonesia

    Airlines disediakan oleh Yokohama Aerospace America Inc. Toilet vakum

    tersebut terhubung dengan komponen-komponen pendukung lainnya

    dalam vacuum waste system. Suatu vacuum waste system memiliki

    komponen-komponen utama yaitu toilet assembly, waste tank dan

    vacuum blower.

    3.1.1 Toilet Assembly

    Komponen ini merupakan tampilan toilet vakum pada lavatory

    pesawat.

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 15

    Gambar 3 Toilet Assembly

    Bagian luar toilet assembly terdiri dari bowl, toilet seat, dan

    pedestal. Bowl adalah tempat untuk menampung kotoran dan air atau

    cairan pembersih sebelum flushing dilakukan. Diatas bowl adalah toilet

    seat yang dapat dibuka atau ditutup sesuai keperluan pengguna. Toilet

    seat menerima beban secara langsung saat toilet diduduki. Pedestal

    terletak di bawah dan berfungsi untuk menumpu bowl. Adanya pedestal

    menjadikan toilet cukup tinggi untuk diduduki sehingga membedakan toilet

    duduk dengan toilet jongkok. Bowl dan pedestal terbuat dari baja tahan

    karat yang permukaan dalamnya diberikan lapisan antilengket agar

    mudah dibersihkan. Toilet seat terbuat dari termoplastik yang dibuat

    menggunakan teknik injection molding.

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 16

    Gambar 4 Komponen-komponen Toilet Assembly

    Bagian dalam toilet assembly terdiri dari komponen-komponen

    yang terhubung dengan vacuum waste system di dalam badan pesawat,

    seperti rinse, flush dan anti-siphon valve, dan Flush Control Unit (FCU).

    FCU merupakan sistem kontrol agar toilet vakum dapat beroperasi. Saat

    tombol flush ditekan, FCU menerima sinyal dari Logic Control Module

    (LCM) yang tersambung dengan sensor di dalam waste tank yang

    memberikan informasi apakah waste tank penuh atau tidak. Jika tidak

    penuh, maka FCU akan mengizinkan rinse valve, flush valve dan vacuum

    blower untuk beroperasi. Vacuum blower beroperasi selama 15 detik

    setelah tombol ditekan dan selama rentang waktu tersebut flush cycle

    berlangsung. Satu detik setelah flush cycle dimulai, rinse valve membuka

    selama 0,7 detik untuk mengeluarkan 8 ons air bersih untuk menyiram

    kotoran, setelah itu FCU menutupnya. Dua detik setelah flush cycle

    dimulai, FCU membuka flush valve selama 4 detik untuk menyedot

    seluruh kotoran dan air pada bowl, setelah itu FCU menutupnya. Vacuum

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 17

    blower masih bekerja sampai 9 detik berikutnya, barulah setelah itu

    tombol flush dapat ditekan lagi.

    3.1.2 Waste Tank

    Komponen yang berbentuk tabung ini berfungsi sebagai tempat

    menyimpan kotoran yang disedot dari toilet. Waste tank terbuat dari baja

    tahan karat sebagai liner yang dililit oleh komposit serat karbon. Bagian

    tengah dinding tank diisi dengan struktur honeycomb. Kapasitas waste

    tank adalah 227 liter. Komponen-komponen pendukung seperti rinse

    nozzle, liquid separator, waste line inlet, drain line dan point level sensor

    terletak pada dinding tank. Lokasi waste tank terletak didekat cargo

    compartment pesawat.

    Gambar 5 Lokasi Waste Tank dan komponen-komponen pendukungnya

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 18

    Gambar 6 Waste Tank

    Kotoran yang telah disedot dari toilet masuk ke tank melalui waste

    line inlet.

    Liquid separator terletak di bagian atas tank dan berfungsi sebagai

    filter udara. Saat vacuum blower hendak menyedot udara dari tank keluar,

    udara disaring oleh liquid separator agar bebas dari kelembapan dan

    kontaminan dari dalam tank.

    Point level sensor adalah sensor untuk mendeteksi kapasitas dari

    waste tank yang berjumlah sebanyak dua buah. LCM mengirimkan sinyal

    listrik DC 15v kepada sensor dan sensor akan membalas sinyal tersebut

    sebanyak 0v jika tank tidak penuh, 15v jika tank penuh dan 1,83 Hz jika

    sensor tertutup oleh lapisan kotoran. Indikasi tank telah penuh adalah jika

    50% bagian muka sensor telah terbenam dalam kotoran. Sensor

    memberikan sinyal 1,83 Hz jika lapisan kotoran menyelimuti sensor

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 19

    setebal lebih dari 3,2 mm. Jika tebal lapisan kotoran lebih dari 9,5 mm,

    sensor akan mengirimkan sinyal penuh kepada LCM.

    Gambar 7 Point Level Sensor

    Selama mendarat di bandara, waste tank dikuras dan dibersihkan

    dalam kegiatan yang disebut servicing. Servicing meliputi penyedotan

    kotoran dari dalam tank untuk ditampung pada service cart yang

    disediakan oleh pihak bandara atau maskapai yang bersangkutan.

    Caranya adalah dengan menyambungkan drain hose pada waste drain

    valve assembly yang terletak pada service panel yang ada pada bagian

    kiri bawah fuselage pesawat. Kotoran akan tersedot keluar dari tank

    melalui drain line. Pembersihan dinding dalam tank dilakukan

    menggunakan rinse hose yang disambungkan kepada rinse fitting

    assembly. Rinse hose akan mensuplai air bersih yang masuk kedalam

    tank melalui waste tank rinse nozzle yang terlebih dulu disaring oleh filter.

    Nozzle berbentuk bulat dengan lubang-lubang kecil tempat keluar air.

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 20

    Nozzle akan berputar saat menyemprotkan air sehingga dapat

    membersihkan dinding tank beserta point level sensor.

    3.1.3 Vacuum Blower

    Vacuum blower berfungsi untuk mengeluarkan udara dari dalam

    waste tank, sehingga menyebabkan penurunan tekanan udara didalam

    tank sampai kondisi vakum tercapai. Tekanan udara dalam kabin yang

    lebih tinggi mendorong kotoran untuk masuk ke waste tank melalui waste

    line inlet. Vacuum blower beroperasi saat tombol flush ditekan dan tank

    dalam kondisi tidak penuh. Vacuum blower hanya dapat menyala pada

    ketinggian pesawat dibawah 16,000 kaki (4,87 km). Jika pesawat terbang

    diatas 16,000 kaki, maka tekanan udara diluar sudah cukup rendah untuk

    menghasilkan kondisi vakum.

    Pada pesawat Boeing 737-NG, ada dua macam vacuum blower

    yang dapat dipakai yaitu; vacuum blower berfilter (PN 606802-2) dan

    tanpa filter (PN 645172-1). Vacuum blower yang dipakai menggunakan

    fan yang dioperasikan oleh motor berkecepatan tinggi. Vacuum blower

    terdiri dari tiga bagian, yaitu : intake port, exhaust port dan electrical

    connection.

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 21

    Gambar 8 Vacuum Blower dan Filter

    Secara lengkap, vacuum waste system beserta komponen-

    komponennya ditunjukkan oleh gambar berikut:

    Gambar 9 Vacuum Waste System

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 22

    BAB IV

    ANALISIS KEGAGALAN PADA TOILET SEAT

    Toilet seat dengan kode P/N D72W300-45-111A dari pesawat

    Boeing 737-NG milik Garuda Indonesia Airlines mengalami kerusakan

    setelah instalasi selama sekitar 1 bulan. Data pada bulan Juli 2010- Juli

    2012 menunjukkan bahwa penggantian toilet seat yang rusak telah terjadi

    sebanyak 308 kali. Uniknya, kerusakan tersebut tidak terjadi pada

    maskapai penerbangan lain kecuali Lion Air, yaitu hanya dua kali.

    Gambar 10 Lavatory buatan Yokohama Aerospace America Inc. (kiri) dan Toilet Seat (kanan)

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 23

    Gambar 11 Tampilan Toilet Seat yang patah

    Posisi patahan selalu berada diantara dua tumpuan (bumpers) dan

    terletak pada bagian dimana penumpang biasa duduk atau jongkok. Hal

    tersebut mengindikasikan bahwa toilet seat mengalami beban bending

    diantara tumpuannya saat diduduki.

    Gambar 12 Ilustrasi beban bending pada toilet seat

    Material yang dikenai beban bending mengalami distribusi

    tegangan dan regangan pada arah tebalnya yang bisa dilihat pada cross-

    section. Tegangan tarik maksimum ada pada permukaan bawahnya dan

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 24

    tegangan tekan maksimum ada pada permukaan atasnya. Bidang pada

    cross-section dimana tegangan dan regangannya adalah nol disebut

    sumbu netral.

    Gambar 13 Ilustrasi distribusi beban bending pada cross-section

    Tegangan maksimum ,max, dapat dicari dengan persamaan:

    max = Mc

    I

    M = resultan momen internal (N.m)

    c = jarak dari sumbu netral ke titik terjauh dimana max berlaku (m)

    I = momen inersia pada cross-section (m4)

    Menurut literatur[3], polimer termoplastik berstruktur amorf seperti

    PEI (Polyetherimide) mudah mengalami craze saat diberi beban statik.

    Craze hampir sama dengan crack, perbedaannya adalah pada craze

    ditemui patahan yang berbentuk fibrous.

    Faktor-faktor penyebab munculnya kegagalan dicurigai berasal dari

    desain toilet seat, chemical cleaning, dan beban total yang dialami selama

    beroperasi. Untuk memastikan kebenaran hipotesa tersebut, maka

    dilakukan beberapa investigasi menggunakan karakterisasi dan pengujian

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 25

    material, yaitu: studi fraktografi, FTIR, uji kekerasan Rockwell, uji tarik dan

    liquid penetrant inspection. Selain itu juga dilakukan field surveillance

    untuk memeriksa kelayakan prosedur pembersihan oleh pihak ketiga.

    4.1 Analisis Patahan Menggunakan Studi Fraktografi

    Berdasarkan studi fraktografi menggunakan kamera digital

    Panasonic DMC-TZ3 dan Olympus 8061 dengan Olympus DP10 Digital

    View Finder, diperoleh gambar penampang patahan sebagai berikut:

    Gambar 14 Gambar penampang patahan dan inner ring toilet

    Dapat terlihat pada Gambar 14 bahwa asal mula crack berada

    pada inner ring pada toilet seat yang berpropagasi ke tengah-tengah

    bagian dengan modus patah getas dan berlanjut hingga ke outer ring

    dengan modus patah ulet. Melalui perbesaran diperoleh gambar

    penampang yang semakin jelas:

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 26

    Gambar 15 Gambar penampang patahan yang diperbesar

    Pada bagian patahan yang getas terlihat adanya garis-garis halus

    yang diduga adalah beachmark. Struktur beachmark menyerupai ombak

    pantai yang merambat dari crack/craze initiation dan menunjukkan bahwa

    kegagalan disebabkan karena fatigue oleh siklus beban dinamik.

    Beachmark menandakan terjadinya interupsi saat siklus beban terjadi.

    Namun, durasi satu bulan saja terlalu cepat untuk menyebabkan

    kegagalan fatigue, sehingga penyebab lainnya perlu diteliti lebih lanjut.

    4.2 Analisis Komposisi Kimia Menggunakan FTIR

    Menurut data, toilet seat terbuat dari polimer termoplastik ULTEM

    PEI Resin 1100 yang dibuat menggunakan teknik injection molding.

    Menurut literatur[5], ULTEM PEI 1100 memiliki temperatur transisi gelas,

    Tg = 2170C, dan sifat mekanik yang diberikan oleh tabel berikut:

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 27

    Tabel 1. Sifat mekanik dari polimer ULTEM PEI 1100 [4]

    Struktur monomer dari PEI adalah sebagai berikut:

    Gambar 16 Struktur monomer PEI

    Tetapi untuk mengetahui memastikan komposisi kimia penyusun

    toilet seat, perlu dilakukan investigasi menggunakan teknik FTIR (Fourier

    Transform Infrared Spectroscopy). Prinsip kerja FTIR adalah dengan

    memanfaatkan absorpsi sinar inframerah oleh molekul pada spesimen.

    Sinar inframerah memiliki range bilangan gelombang antara 12800 cm-1-

    10 cm-1. Setiap ikatan molekul yang berbeda mempunyai kemampuan

    absorpsi yang berbeda juga. Teknik FTIR akan menghasilkan grafik yang

    menunjukkan bilangan gelombang ikatan molekul dari material beserta

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 28

    persen transmitansinya. Nilai dan bentuk puncak pada grafik dapat

    digunakan untuk mengkarakterisasi senyawa material. Karakterisasi FTIR

    dilakukan di laboratorium BPPT dengan sampel part baru dan part rusak

    sebanyak satu buah. Grafik yang diperoleh adalah sebagai berikut:

    Gambar 17 Grafik FTIR sampel part yang rusak

    Gambar 18 Grafik FTIR sampel part yang baru

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 29

    Melalui perbandingan, dapat dilihat bahwa kedua grafik kurang

    lebih sama yang artinya tidak ada perubahan komposisi kimia part tidak

    berubah saat rusak. Berikut ini adalah tabel hasil identifikasi ikatan

    molekul pada nilai-nilai puncak grafik:

    Tabel 2.Identifikasi ikatan molekul berdasarkan bilangan gelombangnya

    Dapat dicocokkan bahwa seluruh identifikasi ikatan molekul menuju

    pada senyawa PEI murni, tanpa adanya pelapisan permukaan dan bahan

    aditif lainnya. Hal tersebut juga berarti tidak ada infiltrasi chemical cleaning

    kedalam material.

    4.3 Pengujian Kekerasan Menggunakan Metode Rockwell

    Sebelumnya telah disebutkan bahwa salah satu kemungkinan

    penyebab kegagalan adalah degradasi material toilet seat akibat interaksi

    dengan chemical cleaning. Salah satu indikator yang bisa diuji adalah

    nilai kekerasan. Secara umum, kekerasan didefinisikan sebagai

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 30

    ketahanan material terhadap deformasi plastis. Metode mengukur

    kekerasan yang dipakai dalam kasus ini adalah uji kekerasan Rockwell.

    Uji kekerasan Rockwell menggunakan kedalaman indentasi pada

    kondisi pembebanan konstan sebagai ukuran kekerasan. Secara umum,

    uji kekerasan Rockwell menggunakan dua macam beban: beban minor

    dan mayor. Beban minor diaplikasikan pada spesimen yang sudah

    dipreparasi, seberat 10 kg. Fungsinya adalah untuk meminimalisir

    preparasi permukaan dan mengurangi tendensi untuk ridging atau sinking

    oleh indenter. Setelah itu, barulah beban mayor diaplikasikan, dan

    kedalaman indentasi diukur secara otomatis menggunakan dial gage

    sebagai angka kekerasan yang arbiter.

    Gambar 19 Skema uji kekerasan Rockwell secara umum

    Berdasarkan gambar diatas, kekerasan dapat dihitung dengan

    persamaan:

    Kekerasan = E - e

    Uji kekerasan Rockwell dilakukan menggunakan mesin Mitutoyo

    AR-10 dan mengacu pada standar ASTM E-18. Uji kekerasan hanya

    difokuskan pada inner ring pada toilet seat pada 6-8 titik dari asal mula

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 31

    crack dengan jarak antar titik 0,5 mm pada tiga kedalaman yang berbeda,

    yaitu A, B dan C.

    Gambar 20 Letak titik indentasi

    Spesimen yang diuji terdiri dari 4 macam, yaitu; spesimen seat

    yang baru, spesimen seat rusak, spesimen seat yang direndam cairan

    MEK selama 3 jam dan spesimen seat yang direndam cairan MEK selama

    84 jam. Cairan MEK (methyletherketone) adalah salah satu solven yang

    sering digunakan sebagai cleaning agent. Data nilai kekerasan terhadap

    posisi indentasi adalah sebagai berikut:

    Gambar 21 Kurva uji kekerasan pada spesimen seat yang baru

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 32

    Gambar 22 Kurva uji kekerasan pada spesimen seat yang rusak

    Gambar 23 Kurva uji kekerasan pada spesimen seat yang direndam

    cairan MEK selama 3 jam

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 33

    Gambar 24 Kurva uji kekerasan pada spesimen seat yang direndam

    cairan MEK selama 84 jam

    Dapat terlihat bahwa kurva kekerasan spesimen seat yang baru,

    direndam cairan MEK selama 3 jam dan 84 jam mengalami peningkatan.

    Namun, peningkatan tersebut tidak signifikan karena rata-rata

    kekerasannya kurang lebih sama, yaitu 23 HVN. Sedangkan pada kurva

    kekerasan spesimen seat yang rusak mengalami penurunan, namun hal

    tersebut hanya menunjukkan lokasi asal mula crack. Kesimpulan yang

    diperoleh adalah cairan MEK tidak berpengaruh secara signifikan

    terhadap kekerasan seat.

    4.4 Pengujian Kekuatan Menggunakan Uji Tarik

    Investigasi lain yang dilakukan adalah uji tarik. Uji tarik digunakan

    secara luas untuk menyediakan informasi mengenai kekuatan material

    dan mengetahui apakah material memenuhi spesifikasi atau tidak. Pada

    uji tarik, spesimen diberikan gaya penarikan uniaksial yang meningkat

    secara kontinu dan pertambahan panjang spesimen diukur.

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 34

    Gambar 25 Skema mesin uji tarik

    Dari data yang diperoleh akan diplot kurva engineering stress-strain.

    Engineering stress adalah gaya penarikan dibagi luas penampang:

    =

    Strain adalah pertambahan panjang dibagi panjang awal spesimen:

    e =

    Uji tarik dilakukan oleh Yokohama Inc. menggunakan spesimen

    dengan 4 macam kasus:

    1. Satu spesimen baru disediakan oleh Yokohama Rubber Company

    (YRC) dan dua spesimen lain dari part yang rusak (Garuda 1 dan

    2)

    2. Spesimen Garuda 1 dan 2 dengan setting pada seat yang lain.

    3. Spesimen terdiri dari 3 jenis, yaitu spesimen yang direndam dalam

    MEK selama 94 jam (M94), direndam dalam DW (Distilled Water)

    selama 94 jam dan direndam dalam MEK selama 3 jam (M3).

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 35

    4. Spesimen yang direndam dalam cleaning agent Applied 3-220

    selama 97, 17 dan 1 jam.

    Berikut ini adalah tabel berisi data uji tarik serta kurva uji tariknya:

    Tabel 3. Data uji tarik material toilet seat

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 36

    Gambar 26 Kurva uji tarik material toilet seat

    Dari grafik uji tarik dapat diperoleh ultimate tensile strength atau

    kekuatan dari material. Kekuatan adalah gaya maksimum yang dapat

    ditahan oleh material sebelum patah. Pada grafik engineering stress-strain,

    kekuatan ada pada puncak kurvanya. Rumus kekuatan gaya penarikan

    maksimum dibagi dengan luas penampang awal:

    UTS =

    Dapat dilihat pada Gambar 4.17, kekuatan spesimen yang

    direndam dan yang tidak direndam dalam cleaning agent kurang lebih

    sama, sehingga dapat disimpulkan penggunaan cleaning agent tidak

    mendegradasi seat. Sebaliknya, cairan MEK sedikit menurunkan kekuatan

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 37

    dan toughness dari material seat, sehingga dapat dikatakan bahwa

    penggunaan cairan MEK dapat menyebabkan penggetasan.

    4.5 Pengujian Tidak Merusak Menggunakan Liquid Penetrant

    Inspection

    Selain dilakukan destructive test seperti uji kekerasan dan uji tarik, juga

    dilakukan non-destructive test (NDT), yaitu liquid penetrant inspection

    (LPI). LPI digunakan untuk mendeteksi surface defect atau crack pada

    permukaan material dengan memanfaatkan prinsip kapilaritas. Caranya

    adalah dengan mengaplikasikan cairan pewarna merah yang disebut

    penetran pada permukaan material yang telah dibersihkan. Setelah

    beberapa waktu, penetran akan masuk ke dalam cacat. Selanjutnya, sisa

    penetran dipermukaan dibersihkan dan developer diaplikasikan untuk

    menarik penetran keluar dari dalam cacat. Dengan melihat kontras warna

    penetran dengan background permukaan material, lokasi dan kedalaman

    cacat bisa diperkirakan.

    Gambar 27 Ilustrasi prinsip kerja liquid penetrant inspection

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 38

    Pengujian LPI dilakukan oleh Yokohama Inc. terhadap seat yang

    telah dilakukan squat test agar menyerupai kondisi pembebanan saat

    beroperasi. Berikut ini adalah foto seat setelah diuji:

    Gambar 28Tampilan seat setelah uji LPI (sisi belakang)

    Gambar 29 Tampilan seat setelah uji LPI (sisi depan)

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 39

    Setelah dilakukan uji LPI ternyata tidak ditemukan indikasi

    terjadinya crack. Hal tersebut berarti seat dapat menahan beban secara

    sempurna.

    4.6 Field Survellance

    Survei lapangan (field surveillance) juga telah dilakukan oleh pihak

    Engineering & Quality Assurance pada 4 Bandar Udara, yaitu OSA-

    Denpasar, OSA-Medan, OSA-Surabaya dan OSA-Ujung Pandang pada

    tanggal 12-16 Agustus 2012. Survei lapangan tersebut bertujuan untuk

    memastikan tidak adanya salah penggunaan cleaning agent saat

    melakukan pembersihan lavatory. Survei lapangan dilakukan dengan cara

    mewawancarai personel pihak ketiga, menginspeksi fasilitas penyimpanan

    dan prosedur pembersihan. Berikut ini adalah data survei lapangan yang

    diperoleh:

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 40

    Gambar 30 Data survei lapangan di OSA-Denpasar, OSA-Medan, OSA-

    Surabaya dan OSA-Ujung Pandang

    Sebelumnya telah diketahui bahwa para pihak ketiga menggunakan

    cleaning agent yang sama untuk membersihkan bagian-bagian pada

    pesawat. Beberapa pihak ketiga seperti di OSA-Medan dan OSA-

    Surabaya bahkan tidak memiliki fasilitas penyimpanan atau air conditioner

    untuk menyimpan cleaning agent. Meskipun demikian, semua jenis

    cleaning agent yang digunakan sudah di-approve oleh pihak Garuda dan

    tidak ditemukan kesalahan prosedur saat pembersihan interior pesawat.

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 41

    BAB V

    KESIMPULAN DAN SARAN

    5.1 Kesimpulan

    1. Analisis menggunakan studi fraktografi menunjukkan bahwa

    kegagalan toilet seat disebabkan oleh fatigue dan crack initiation

    berasal dari inner ring yang merambat ke outer ring daripada toilet

    seat

    2. Analisis grafik FTIR menunjukkan bahwa komposisi kimia toilet seat

    adalah ULTEM PEI Resin 11000 tanpa disertai kandungan kimia

    lain

    3. Hasil uji kekerasan menunjukkan bahwa cairan MEK tidak

    berpengaruh terhadap kekerasan material toilet seat. Grafik uji tarik

    menunjukkan bahwa cleaning agent Applied 3-220 dan Distilled

    Water tidak berpengaruh terhadap kekuatan material toilet seat.

    Namun, cairan MEK dapat menurunkan kekuatan dan

    menyebabkan penggetasan material toilet seat

    4. Hasil liquid penetrant inspection menunjukkan bahwa tidak

    ditemukan crack pada toilet seat yang telah dilakukan squat test

    5. Data field surveillance menunujukkan bahwa tidak ditemukan

    kesalahan prosedur dan penggunaan cleaning agent oleh pihak

    ketiga di OSA-Denpasar, OSA-Medan, OSA-Surabaya dan OSA-

    Ujung Pandang

    5.2 Saran

    1. Melakukan metode elemen hingga untuk mensimulasikan distribusi

    tegangan yang terjadi saat toilet beroperasi

    2. Menentukan perbaikan desain dengan cara meningkatkan

    ketebalan toilet seat agar kapasitas beban yang dapat ditahan atau

    durasi pemakaian dapat meningkat

  • Analisis Kegagalan Toilet Seat Pesawat Boeing 737-NG Page 42

    DAFTAR PUSTAKA

    1. 737-600/700/800/900 Aircraft Maintenance Manual, Chapter 38:

    Water and Waste

    2. Engineering Report No. B1/25-40-003/ER : Failure Analysis of

    Toilet Seat

    3. ASM Handbook Volume 11 : Failure Analysis and Prevention,

    United States of America : ASM International, 1998

    4. http://home.howstuffworks.com/ diakses pada 29 Januari 2015

    5. https://www.sabic-ip.com/ diakses pada 30 Januari 2015